Frecuencia del SEIN

Demanda

Producción

Eventos Relevantes

07 NOV.

DESCONEXIÓN DE LA C.H. MOYOPAMPA

Se produjo la desconexión de la C.H. Moyopampa debido a bajo nivel en el tanque de refrigeración según lo indicado por ORYGEN, propietario del equipo. La central se encontraba generando 46 MW. La central quedó fuera de servicio para su inspección. A las 20:52 h, el generador G3 sincronizó con el SEIN. A las 21:00 h, el generador G1 sincronizó con el SEIN.

07 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV

Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E. Tarapoto. A las 21:15 h, finalizó la situación excepcional.

07 NOV.

DECLARACION DE SITUACION EXCEPCIONAL EN LA LINEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV, POR SOBRECARGA

Declaración excepcional en la línea L1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV, por sobrecarga de la línea a fin de garantizar el suministro en Tocahe, Juanjui y Bellavissta. A las 20:12 h, finalizó la situación excepcional.

07 NOV.

RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-1002 (MACHUPICCHU - QUENCORO) EN 138 KV

Se produjo recierre exitoso en la fase S de la línea L-1002 (Quencoro - Dolorespata) en 138 kV debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo indicado por EGEMSA, propietario del equipo. Al mismo tiempo, la línea L-1004 (Dolorespata - Quencoro) de 138 kV desconectó en el extremo de la S.E. Dolorespata. No se reportó interrupción de suministros. A las 18:56 h, se cerró la línea L-1004 en el extremo de la S.E. Dolorespata.

07 NOV.

DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1120 (PARAGSHA II - AMARILIS) DE 138 KV

Desconectó la línea L-1120 (Paragsha II - Amarilis) de 138 kV por falla debido a descargas atmosféricas, de acuerdo con lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. La línea solo abrió en el extremo de la S.E. Amaralis. El sistema de protección detectó falla bifásica en las fases R y T. En coordinación con el CC-REP, la línea se desconectó en la S.E. Paragsha II. La línea quedó fuera de servicio para su inspección. A las 16:15 h, entró en servicio la línea.

07 NOV.

RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2051 (CAMPO ARMIÑO - COTARUSE) DE 220 KV

Recierre exitoso en la fase S de la línea L-2051 (Campo Armiño - Cotaruse) de 220 kV por falla cuya causa no fue informada por TRANSMANTARO, titular de la línea. No se reportaron interrupciones de suministros.

07 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV

Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E. Tarapoto. A las 19:01 h, finalizó la situación excepcional.

07 NOV.

DESCONEXIÓN DE LA C.T. AGROLMOS

Desconectó la C.T. Agrolmos por falla por inestabilidad de la temperatura de vapor debido a su sobrecalentamiento, de acuerdo con lo informado por AGROLMOS, titular de la central. A las 14:06 h, sincronizó el generador TV1 con el SEIN. A las 14:17 h, sincronizó el generador TV2 con el SEIN.

07 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV

Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E. Tarapoto. A las 13:45 h, finalizó la situación excepcional.

07 NOV.

DESCONEXIÓN DE SVC-1 DE LA S.E. TRUJILLO NORTE

Desconexión de SVC-1 de la S.E. Trujillo Norte por falla cuya causa no ha sido informada por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. El SVC quedo indisponible por mantenimiento. A las 21:41 h, se conectó el SVC.

07 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV

Se declaró situación excepcional en la S.E. Portillo por apertura del interruptor del acoplamiento de barras de 60 kV, debido a sobrecarga en la línea L-6578 (Portillo - Santa Clara) de 60 kV, quedando las líneas L-6011 y L-6578 conectadas a la Barra B y el resto de los equipos a la barra A.

06 NOV.

RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1145 (TINGO MARÍA - 8 DE AGOSTO) DE 138 KV

Se produjo un recierre exitoso en la línea L-1145 (Tingo María - 8 de agosto) de 138 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a causas que se encuentra en investigación, según lo informado por GENERACIÓN ANDINA, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de su protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso. No hubo interrupción de suministros.

06 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV

Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E. Tarapoto. A las 21:09 h, finalizó la situación excepcional.

06 NOV.

DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1146 (PARAGSHA II - MILPO) DE 138 kV POR FALLA

Desconectó la línea L-1146 (Paragsha - Milpo) de 138 kV por falla cuya causa no fue informada por NEXA RESOURCES PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Milpo con una carga de 23 MW aproximadamente. A las 19:05:15 h, se conectó la línea L-1146 y se procedió a recuperar la carga interrumpida.

06 NOV.

DECLARACION DE SITUACION EXCEPCIONAL EN LA LINEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV, POR SOBRECARGA

Declaración excepcional en la línea L1122 (Tingo María - Aucayacu) de 138 kV, por sobrecarga de la línea a fin de garantizar el suministro en Tocahe, Juanjui y Bellavissta. A las 20:01 h, finalizó la situación excepcional.

06 NOV.

RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2294 (POMACOCHA - CARHUAMAYO) DE 220 KV

Se produjo recierre exitoso en la línea L-2294 (Pomacocha - Carhuamayo) de 220 kV por falla monofásica en la fase "R", debido a causas que se encuentra en investigación, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por activación de su protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso. No hubo interrupción de suministros en el SEIN.

06 NOV.

DESCONEXIÓN DE LA C.H. YANANGO

Desconectó la C.H. Yanango cuando generaba 22.9 MW, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por CHINANGO, titular de la central. A las 20:07:21 h, el generador G1 de la C.H. Yanango sincronizó con el SEIN.

06 NOV.

RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1010 (AZÁNGARO - SAN GABÁN) DE 138 kV

Se produjo un recierre exitoso en la línea L-1010 (Azángaro - San Gabán) de 138 kV por monofásica en la fase "R", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por SAN GABÁN, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de su sistema de protección seguido de un recierre exitoso. No hubo interrupción de suministros.

06 NOV.

PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-A001 DE 138/13.8 KV DE LA S.E. SANTIAGO DE CAO

Se energizó por primera vez el transformador 138/13.8 kV TP-A001 en SET Santiago de Cao

06 NOV.

DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ANGEL II POR FALLA

Desconexión del generador G1 de la C.H. Angel II con 8.5 MW por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular del equipo. No se reportó interrupción de suministros. A las 05:13 h, el generador G1 sincronizó con el SEIN.

06 NOV.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV

Se declaró situación excepcional en la S.E. Portillo por apertura del interruptor del acoplamiento de barras de 60 kV, debido a sobrecarga en la línea L-6578 (Portillo - Santa Clara) de 60 kV, quedando las líneas L-6011 y L-6578 conectadas a la Barra B y el resto de los equipos a la barra A.

Máxima Demanda

02 NOV.

MÁXIMA DEMANDA OCTUBRE 2025

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del viernes 10 de octubre, con 7 826,688 MW

02 OCT.

MÁXIMA DEMANDA SETIEMBRE 2025

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 09 de setiembre, con 7 777,751 MW

02 SEP.

MÁXIMA DEMANDA AGOSTO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 19 de agosto, con 7 604,636 MW

08 AGO.

MÁXIMA DEMANDA DE JULIO 2025 (Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del viernes 25 de julio, con 7 544,217 MW Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa MAJA ENERGÍA S.A.C. (C.H. Roncador).

02 AGO.

MÁXIMA DEMANDA JULIO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del viernes 25 de julio, con 7 544,216 MW

08 JUL.

MÁXIMA DEMANDA JUNIO 2025 (Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 03 de junio, con 7 575,507 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa GENERACIÓN ANDINA S.A.C. (C.H. El Carmen).

02 JUL.

MÁXIMA DEMANDA JUNIO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 03 de junio, con 7 575,523 MW.

02 JUN.

MÁXIMA DEMANDA MAYO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del viernes 02 de mayo, con 7 588,007 MW.

02 MAY.

MÁXIMA DEMANDA ABRIL 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del martes 01 de abril, con 7 827,739 MW

02 ABR.

MÁXIMA DEMANDA MARZO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del miércoles 26 de marzo, con 7 941,779 MW

11 MAR.

MÁXIMA DEMANDA FEBRERO 2025 (Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 25 de febrero, con 7 899,508 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa ORYGEN PERU S.A.A. (C.E. Wayra I).

02 MAR.

MÁXIMA DEMANDA FEBRERO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 25 de febrero, con 7 887,829 MW

07 FEB.

MÁXIMA DEMANDA ENERO 2025 -(Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del lunes 27 de enero, con 7 745,872 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa GM OPERACIONES S.A.C. (C.T. Refinería Talara).

02 FEB.

MÁXIMA DEMANDA ENERO 2025

La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del lunes 27 de enero, con 7 734,491 MW

02 ENE.

MÁXIMA DEMANDA DICIEMBRE 2024

La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 03 de diciembre, con 7 698,940 MW.

10 DIC.

MÁXIMA DEMANDA NOVIEMBRE 2024 -(Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 20:00 horas del martes 19 de noviembre, con 7 794,008 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa MAJA ENERGÍA S.A.C. (C.H. Roncador).

02 DIC.

MÁXIMA DEMANDA NOVIEMBRE 2024

La máxima demanda ocurrió a las 20:00 horas del martes 19 de noviembre, con 7 794,000 MW.

02 NOV.

MÁXIMA DEMANDA OCTUBRE 2024

La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del jueves 24 de octubre, con 7 583,628 MW.

02 OCT.

MÁXIMA DEMANDA SETIEMBRE 2024

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 10 de setiembre, con 7 581,449 MW.

02 SEP.

MÁXIMA DEMANDA AGOSTO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 20 de agosto, con 7 447,275 MW.

07 AGO.

MÁXIMA DEMANDA JULIO 2024 -(Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 20:45 horas del martes 23 de julio, con 7 416,906 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. (C.E. SAN JUAN).

02 AGO.

MÁXIMA DEMANDA JULIO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 20:45 horas del martes 23 de julio, con 7 418,591 MW.

02 JUL.

MÁXIMA DEMANDA JUNIO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del viernes 21 de junio, con 7 347,197 MW.

02 JUN.

MÁXIMA DEMANDA MAYO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del jueves 16 de mayo, con 7 431,311 MW.

08 MAY.

MÁXIMA DEMANDA ABRIL 2024 ( Actualización)

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del miércoles 24 de abril, con 7 548,016 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. (C.E. SAN JUAN).

02 MAY.

MÁXIMA DEMANDA ABRIL 2024

La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del miércoles 24 de abril, con 7 546,928 MW.

02 ABR.

MÁXIMA DEMANDA MARZO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del martes 19 de marzo, con 7 550,307 MW.

02 MAR.

MÁXIMA DEMANDA FEBRERO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 20:30 horas del miércoles 07 de febrero, con 7 761,989 MW.

02 FEB.

MÁXIMA DEMANDA ENERO 2024

La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del viernes 26 de enero, con 7 632,531 MW.

02 ENE.

MÁXIMA DEMANDA DICIEMBRE 2023

La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del lunes 18 de diciembre, con 7 545,015 MW.

Noticias

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