30 DIC.
Desconectó el generador G3 de la CT Independencia por falla, la unidad quedo indisponible
30 DIC.
Desconectó la CH Misapuquió, por falla, la unidad quedo indisponible,
30 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista.
30 DIC.
Desconectó la línea L-6027 (Ilave - Pomata) de 60 KV, por falla, como consecuencia se interrumpió la carga de Pomata e Ilave 5.3 MW en total. A las 17:52 h se conectó la línea y se recupero la carga interrumpida.
30 DIC.
Desconecto la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV, por falla. A las 14:47 hse conecto la línea
30 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista. A las 15:04 h, culminó la situación excepcional.
30 DIC.
Desconectó la línea L-6024 (Azangaro - Putina) de 60 kV, por falla, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTROPUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancane y Ananea con un total de 11.14 MW. A las 12:02 h se conectó la línea L-6024 y se recuperó la carga interrumpida.
30 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista. A las 13:01 h, culminó la situación excepcional.
30 DIC.
Desconectó el SVC de la S.E. Chavarría por falla debido a causas que no fueron informadas por Pluz Energía, titular del equipo. No se reportó interrupción de suministros en el SEIN. El SVC quedó fuera de servicio para su inspección.
29 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista.
29 DIC.
Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 KV por falla debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 2.02 MW. A las 16:23:18 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida.
29 DIC.
Se produjo la desconexión de la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV por falla monofásica a tierra en fase "S", debido a rotura de conductor, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia redujeron cargas los usuarios libres MARCOBRE con 12.18 MW y MINERA CERRO VERDE con 19 MW. A las 15:42 h, se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. A las 15:56 h, se realizó intento de energización de la línea L-5034 sin éxito, señalizando activación de la protección SOFT, como consecuencia MARCOBRE redujo su carga en 4.11 MW. A las 15:58 h, se coordinó recuperar toda la carga de MARCOBRE. La línea L-5034 quedó fuera de servicio para su inspección.
29 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista. A las 16:59 h, culminó la situación excepcional.
29 DIC.
Se declaró situación excepcional en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la sobrecarga en la línea, a fin de garantizar el suministro eléctrico hacia la S.E Tarapoto y S.E. Bellavista. A las 11:53 h, culminó la situación excepcional.
29 DIC.
Desconectó el transformador 1TP6047 en el lado de 60 kV de la S.E. Ejidos, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ejidos con un total 9.6 MW. A las 05:13 h, se energizó el transformador 1TP6047 y se procedió a recuperar la carga interrumpida.
29 DIC.
Desconectó la línea L-5010 (Trujillo Nueva – La Niña) de 500 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T” a 290.4 km desde la S.E. Trujillo Nueva, debido a desprendimiento de la fibra óptica en la estructura T608 según lo informado por TRANSMATARO, titular de la línea. Asimismo, se produjo la desconexión del reactor R-37 de la S.E. La Niña por activación de su esquema de desconexión ante fallas en la línea L-5010. Además, se produjo la desconexión del SVC de la S.E. Miguel Grau y el generador G1 de la C.H. Curumuy cuando generaba 4.48 MW. Como consecuencia, se registró una reducción de carga en los siguientes Usuarios Libres: Cementos Piura disminuyó de 8,89 MW a 1,82 MW; Cementos Pacasmayo, de 19,07 MW a 15,45 MW; y la planta de gas de UNNA Energía en la S.E. Talara redujo 0,9 MW. A las 05:08 h, se coordinó con el CC-CNP normalizar su carga interrumpida. A las 06:34 h, se conectó el SVC de la S.E. Miguel Grau. A las 10:31:05 h, se conectó la línea L-5010.
02 DIC.
La máxima demanda ocurrió a las 20:00 horas del miércoles 26 de noviembre, con 7 875,321 MW
02 NOV.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del viernes 10 de octubre, con 7 826,688 MW
02 OCT.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 09 de setiembre, con 7 777,751 MW
02 SEP.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 19 de agosto, con 7 604,636 MW
08 AGO.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del viernes 25 de julio, con 7 544,217 MW Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa MAJA ENERGÍA S.A.C. (C.H. Roncador).
02 AGO.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del viernes 25 de julio, con 7 544,216 MW
08 JUL.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 03 de junio, con 7 575,507 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa GENERACIÓN ANDINA S.A.C. (C.H. El Carmen).
02 JUL.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 03 de junio, con 7 575,523 MW.
02 JUN.
La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del viernes 02 de mayo, con 7 588,007 MW.
02 MAY.
La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del martes 01 de abril, con 7 827,739 MW
02 ABR.
La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del miércoles 26 de marzo, con 7 941,779 MW
11 MAR.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 25 de febrero, con 7 899,508 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa ORYGEN PERU S.A.A. (C.E. Wayra I).
02 MAR.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 25 de febrero, con 7 887,829 MW
07 FEB.
La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del lunes 27 de enero, con 7 745,872 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidores de generación por parte de la empresa GM OPERACIONES S.A.C. (C.T. Refinería Talara).
02 FEB.
La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del lunes 27 de enero, con 7 734,491 MW
02 ENE.
La máxima demanda ocurrió a las 19:30 horas del martes 03 de diciembre, con 7 698,940 MW.
10 DIC.
La máxima demanda ocurrió a las 20:00 horas del martes 19 de noviembre, con 7 794,008 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa MAJA ENERGÍA S.A.C. (C.H. Roncador).
02 DIC.
La máxima demanda ocurrió a las 20:00 horas del martes 19 de noviembre, con 7 794,000 MW.
02 NOV.
La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del jueves 24 de octubre, con 7 583,628 MW.
02 OCT.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 10 de setiembre, con 7 581,449 MW.
02 SEP.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del martes 20 de agosto, con 7 447,275 MW.
07 AGO.
La máxima demanda ocurrió a las 20:45 horas del martes 23 de julio, con 7 416,906 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. (C.E. SAN JUAN).
02 AGO.
La máxima demanda ocurrió a las 20:45 horas del martes 23 de julio, con 7 418,591 MW.
02 JUL.
La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del viernes 21 de junio, con 7 347,197 MW.
02 JUN.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del jueves 16 de mayo, con 7 431,311 MW.
08 MAY.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del miércoles 24 de abril, con 7 548,016 MW. Nota: Valor actualizado por rectificación de registros de medidor de generación por parte de la empresa ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. (C.E. SAN JUAN).
02 MAY.
La máxima demanda ocurrió a las 18:45 horas del miércoles 24 de abril, con 7 546,928 MW.
02 ABR.
La máxima demanda ocurrió a las 19:00 horas del martes 19 de marzo, con 7 550,307 MW.
02 MAR.
La máxima demanda ocurrió a las 20:30 horas del miércoles 07 de febrero, con 7 761,989 MW.
02 FEB.
La máxima demanda ocurrió a las 19:45 horas del viernes 26 de enero, con 7 632,531 MW.
20 AGO.
El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) presenta a sus agentes una renovada experiencia en la visualización y análisis de datos a través de la actualización de los dashboards disponibles en su página web.
09 JUL.
El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) recuerda a todos los Agentes la importancia de estar atentos ante posibles comunicaciones falsas que puedan intentar suplantar la identidad del COES para solicitar información sensible.
Si usted desea realizar alguna consulta especifica, a seguir les hacemos llegar una lista de anexos para que sea atendido por los especialistas designados de cada área, puede contactarse a través del (511) 611-8585, ingresando los siguientes anexos según corresponda:
En caso de no conocer exactamente la Sub Dirección o Departamento para tu consulta, puedes comunicarte a los anexos de la Dirección respectiva, donde se te canalizará con el especialista encargado.
Av. Los Conquistadores N° 1144, piso 2 - San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 611-8585
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